Page 245 - 4172
P. 245
гліколевого цементного розчину і до передчасного припинення роботи
продуктивних об’єктів [59].
Це виявилось при проведенні робіт з ізоляції на Кадобнянській
площі. За розробленою технологією для поліпшення селективності
процесу цементування прошарків з водою в продуктивному об’єкті
перед нагнітанням дегоцементного розчину проводять спочатку
осушення газоносних прошарків шляхом нагнітання в об’єкт
газоконденсату, який входить до газоносних прошарків і відтісняє в
ньому вологий газ вглиб колектора. У водоносні прошарки
газоконденсат не входить, оскільки його густина набагато менша, ніж
густина пластових вод [58]. Газоконденсат, що нагнітається, входить в
основному в газоносні прошарки, оскільки в цьому напрямку для його
руху існує найменший опір. Після цього передбачається нагнітання в
об’єкт цементного розчину на гліколевій основі, який заповнює
привибійні зони прошарків, але тужавіє тільки в прошарках з водою.
Газоносні прошарки, в які нагнітався газоконденсат, залишаються
відкритими у зв’язку з повною відсутністю в них води. Після вказаного
передбачається знову нагнітання в об’єкт газоконденсату для
очищення привибійної зони газоносних прошарків і для активізації в
них фільтраційних властивостей.
У зв’язку з вищенаведеним досягається головна мета, яка
полягає в утворенні чіткого гідродинамічного зв’язку свердловини
тільки з газоносними прошарками продуктивного об’єкта.
Було проведено ізоляцію підошовних вод дегоцементним
розчином на свердловині № 53 – Летня. Дегоцементний розчин
нагнітався в незаглушену експлуатаційну свердловину через НКТ. Із
свердловини було велике винесення води, що призвело до зменшення
3
дебіту в межах від 90 до 3 тис. м /добу, водяний чинник при цьому
3
становив 500 л/тис. м , тиск на гирлі понизився до атмосферного і
свердловина не продувалась на факел через протитиск води.
За результатами промислово-геофізичних досліджень в
інтервалах 1541 – 1547 м, 1547 – 1551 м відмічено обводнені пласти з
пониженою газонасиченістю, з яких можливий приплив пластової води
у свердловину, поточний пластовий тиск дорівнював 6,48 МПа.
Для ліквідації припливу пластової води у свердловину
проведено водоізоляційні роботи за такою технологічною схемою
(див. рис. 5.2):
1) нагнітання в НКТ 300 л конденсату як буферної рідини;
232